我国烧结烟气综合治理技术获突破

中冶长天自主研发技术实现工业化应用

中国大气网
2016-06-08
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      5月26日至27日,由中国金属学会、中国冶金报社、全国烧结球团信息网和国家烧结球团装备系统工程技术研究中心联合主办,中冶长天国际工程有限责任公司(以下简称“中冶长天”)、宝钢湛江钢铁有限公司(以下简称“宝钢湛江钢铁”)承办的“2016年度全国烧结球团技术交流年会暨活性炭烟气多污染物协同治理技术研讨会”在广东湛江召开。会议期间,由中冶长天联合清华大学、宝钢共同开发的活性炭烟气多污染物协同治理技术受到了与会代表的广泛关注和热议。与会专家表示,该技术已经达到了世界先进水平。

  

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  去年年底,该技术已经在宝钢湛江2×550m2烧结机烟气净化工程(一期)首次实现工业化应用。5个多月以来,该设备运行稳定,经处理后各项污染物排放指标均优于国家标准。

  烧结烟气治理一直是钢铁行业环保治理的难题之一。“十二五”期间,国家对钢铁行业环保提出了更高的要求,《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》以及2015年1月1日出台的新环保法更是将氮氧化物污染物脱除列入其中,并执行严格的限排标准。因此,烧结烟气中二氧化硫、氮氧化物、二噁英等污染物减排是钢铁行业当前迫切需要解决的重点问题,各大钢铁企业也一直在寻找烧结烟气脱硫、脱硝、脱二噁英等污染物协同治理的高效解决途径。

  中国金属学会常务副理事长王天义表示,金属学会2016年在烧结工序重点推广的技术就包括自主研发的国产化活性炭烟气多污染物协同治理技术。他指出,活性炭技术能够达到脱SO2、脱NOx、脱二噁英的综合治理效果。但之前由于投资大,运行成本高的原因,在业内一直得不到推广应用。近几年,国内有关单位积极攻关,在借鉴国外技术的基础上推出了具有自主知识产权的活性炭烟气治理技术,并已开始工程应用。经测算,自主国产化的活性炭技术比国外引进的活性炭技术,以及比传统的脱硫+脱NOx双装置,都具有一定的性价比优势。因此,王天义建议:“有条件的钢铁企业一次性采用活性炭一体化烟气处理技术进行烧结烟气的综合治理。”

  

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  活性炭烟气多污染物协同治理技术是中冶长天联合清华大学、宝钢、湘钢,依托国家“863” 重大科研课题进行自主研发,全部装备由中冶长天自主研发、设计和制造。研发团队通过实验室实验、小试、半工业化试验、核心装备的研制,对活性炭烟气净化技术及装备进行了系统全面的研究开发,突破了高效脱硫脱硝活性炭(炭基催化剂)配方研制、活性炭再生活化技术、活性炭脱硫脱硝控制条件优化技术、多层吸附技术、活性炭防摔损均匀布料技术、一体化加热冷却技术、颗粒输送阻氧技术、多点卸料技术、姿态控制技术、链条跑偏控制技术、链斗输送稳料技术等关键技术,形成了具有自主完全知识产权的活性炭烟气多污染物协同治理技术及装备。

  据中冶长天副总经理叶恒棣介绍,该技术装备的一次投资费用仅为同等进口设备的60%。与其他烟气净化工艺相比较,该工艺可实现污染物的综合协同处理;产出的副产品为98%的优质浓硫酸,回收的活性炭粉可作为燃料使用;烟气处理中无废水、自产固体废弃物产生;主机同步率可达到100%。“烧结烟气脱硫脱硝一体化处理是今后发展的趋势,届时,钢铁企业使用活性炭烟气治理技术降低综合成本的效果也会更加明显。”

  

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  据了解,宝钢湛江钢铁烧结烟气净化一期工程投产后经过近5个月的运行,各部分系统运行正常,经检测,各项污染物排放标准均优于国家标准,实现了多污染物的协同治理。其中,SO2排放浓度低于20mg/Nm3,脱除率达到95%以上;NOx排放浓度降低至145mg/Nm3以下水平,脱除率可达到60%;粉尘排放浓度基本保持在20mg/Nm3以下的水平。此外,据湛江钢铁炼铁厂厂长助理朱彤介绍,该技术的运营成本远低于原来的预期,同时每年还可副产质量优良的硫酸。在怎样评价活性炭烟气多污染物协同治理技术在宝钢湛江钢铁的应用效果时,宝钢湛江钢铁董事长盛更红用了两个字:“挺好。”他还补充说,“目前来说,运行情况比我们想象的要好,各项指标都达到甚至超过了设计要求。”

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